郑州科恒机械设备有限公司生产的两台水泥磨规格为Φ3.8mx13m球磨机,不带预粉碎系统。两套水泥磨系统均采用带O-Sepa2000高效选粉机的圈流粉磨工艺,磨机内部为三仓布置.第三仓均匀布置活化环,磨机单独配置磨内通风风机。由于入磨物料综合水分较高,磨内糊球现象较严重,产量一直较低,导致粉磨成本较高。后将两台磨改造为双仓圈流磨系统,分别采用不同的隔仓板,优化磨内衬板结构,优化钢球级配,两台磨产质量均有较大幅度的提高。
两台水泥磨均采用高细筛分隔仓板,蓖板蓖缝10mm,中间筛网3mm,在实际运行中主要存在的问题是:
(l)粉磨低标号水泥时,由于入磨物料综合水分较高,磨内通风不良情况较严重,现有通风能力不能有效改善磨内粉磨工况。而在粉磨过程中,磨内水蒸气不能及时排放,导致磨内温度升高,产生静电吸附在钢球及衬板的表面,形成缓冲层,降低了粉磨效率,同时加重糊球现象。
(2)仓板篦缝容易发生堵塞,物料通过隔仓板时阻力增加,磨机一仓饱磨频繁,过粉磨现象比较严重。
(3)入磨物料平均粒度和*大粒度都比试生产阶段较高。按照原有磨机钢球级配,一仓的破碎能力不够,磨机长期处于低产高耗水平运行。
针对上述的一些问题,我们设计了改进方案,改进磨仓、隔仓板、衬板的结构以及优化钢球级配等措施,通过改造,在物料不变的情况下,水泥磨产量及成品质量均有显著的提高。改造后,对两台水泥磨顺利实现了达标达产的目标,产量从原来的75t/h左右提高到现在的85t/h,提产10%,有效地降低了水泥磨的粉磨电耗和材料消耗,从而降低水泥的综合成本,提高企业的经济效益和社会效益。 |